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一種降低轉(zhuǎn)爐煉鋼成本的脫磷方法

文檔序號(hào):41870874發(fā)布日期:2025-05-09 18:41閱讀:5來源:國(guó)知局
一種降低轉(zhuǎn)爐煉鋼成本的脫磷方法

本發(fā)明涉及煉鋼,具體涉及一種降低轉(zhuǎn)爐煉鋼成本的脫磷方法。


背景技術(shù):

1、磷是鋼鐵材料中的有害雜質(zhì),高磷含量會(huì)導(dǎo)致鋼材的脆性增加、韌性和延展性降低,嚴(yán)重影響鋼材的性能和品質(zhì)。在轉(zhuǎn)爐煉鋼過程中,脫磷是一個(gè)關(guān)鍵步驟,其效率與成本直接關(guān)系到鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。傳統(tǒng)雙渣法雖然在一定程度上能夠?qū)崿F(xiàn)有效脫磷,但往往存在成本較高,效率低、且操作復(fù)雜耗時(shí)較長(zhǎng)。單渣法則因工藝簡(jiǎn)單、操作方便而備受青睞,但如何在保證脫磷效果的同時(shí)降低成本,一直是煉鋼領(lǐng)域研究的熱點(diǎn),轉(zhuǎn)爐脫磷的反應(yīng)式如下:

2、2[p]+5(feo)+3cao=(3cao·p2o5)+5[fe]

3、東華鋼鐵(唐山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司)采用單渣法轉(zhuǎn)爐煉鋼,單渣法在吹煉過程中只造一次渣,中途不倒渣、不扒渣,而對(duì)于絕大多數(shù)鋼種來說,鋼中p是相當(dāng)有害元素,要求越低越好,但對(duì)于鐵水p含量較高時(shí),單渣法脫磷效果難以滿足鋼種的嚴(yán)格要求。

4、因此,有必要提供一種降低轉(zhuǎn)爐煉鋼成本的脫磷方法。


技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

1、本發(fā)明的目的是提供一種降低轉(zhuǎn)爐煉鋼成本的脫磷方法,以解決現(xiàn)有技術(shù)中脫磷成本高,效率低且操作復(fù)雜、耗時(shí)較長(zhǎng)的問題。

2、為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用了如下技術(shù)方案:

3、一種降低轉(zhuǎn)爐煉鋼成本的脫磷方法,包括以下步驟:

4、s1,對(duì)高爐鐵水進(jìn)行預(yù)處理;

5、s2,將預(yù)熱后的廢鋼加入轉(zhuǎn)爐中,然后兌入預(yù)處理后的鐵水;

6、s3,向爐內(nèi)加入磁選料和輔料;

7、其中,根據(jù)鐵水加入量加入石灰量為15.15kg/t~24.24kg/t、白云石量為12.12kg/t~18.18kg/t、二級(jí)磁選料選量為1000kg~3000kg,配制后一次性加入轉(zhuǎn)爐中;

8、s4,全程底吹,攪拌;過程檢測(cè)并調(diào)整溫度,渣堿度,磷含量;

9、s5,轉(zhuǎn)爐脫磷冶煉完成后,鋼水出鋼,倒渣。

10、進(jìn)一步的,步驟s1預(yù)處理后,鐵水溫度為1300~1450℃;c質(zhì)量含量為4.3%~5.14%;si質(zhì)量含量為0.12%~0.44%;mn質(zhì)量含量為0.20%~0.51%;p質(zhì)量含量為0.132%~0.166%;s質(zhì)量含量為0.012%~0.054%。

11、進(jìn)一步的,步驟s2中,廢鋼加入量按鐵水與廢鋼質(zhì)量比4.29~5.78:1。

12、進(jìn)一步的,步驟s4底吹過程中,氧氣流量為35000—45000nm3/h,供氧時(shí)間為12分30秒。

13、進(jìn)一步的,冶煉后期控制渣中成分含量為:終點(diǎn)渣堿度為2.4~4;feo為10%~29%;p2o5為2.8%~4.4%;mgo為7%~12%;cao為30%~42%;sio2為8%~14%;al2o3為1.2%~5.7%。

14、進(jìn)一步的,出鋼時(shí)調(diào)控鋼液溫度為1600℃~1680℃;鋼液中成分含量:c含量為0.034~0.09%;si含量為0.001%;mn含量為0.035%~0.09%。

15、進(jìn)一步的,步驟s5中轉(zhuǎn)爐脫磷冶煉完成后,留定量渣在轉(zhuǎn)爐中,用于濺渣護(hù)爐。

16、本發(fā)明具有如下有益效果:

17、本發(fā)明采用單渣法轉(zhuǎn)爐煉鋼,先對(duì)鐵水進(jìn)行預(yù)處理,然后按比例加入廢鋼,再加入輔料進(jìn)行進(jìn)一步冶煉,并合理調(diào)控輔料加入量,再對(duì)終點(diǎn)渣成分含量進(jìn)行調(diào)控和對(duì)終點(diǎn)鋼液成分控制,該方法通過調(diào)整冶煉參數(shù)、優(yōu)化爐渣成分及脫磷時(shí)機(jī),在保證脫磷效果的前提下,顯著降低脫磷成本,解決了現(xiàn)有技術(shù)中脫磷成本高,效率低且操作復(fù)雜、耗時(shí)較長(zhǎng)的問題。



技術(shù)特征:

1.一種降低轉(zhuǎn)爐煉鋼成本的脫磷方法,其特征在于,包括以下步驟:

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的降低轉(zhuǎn)爐煉鋼成本的脫磷方法,其特征在于,步驟s1預(yù)處理后,鐵水溫度為1300~1450℃;c質(zhì)量含量為4.3%~5.14%;si質(zhì)量含量為0.12%~0.44%;mn質(zhì)量含量為0.20%~0.51%;p質(zhì)量含量為0.132%~0.166%;s質(zhì)量含量為0.012%~0.054%。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的降低轉(zhuǎn)爐煉鋼成本的脫磷方法,其特征在于,步驟s2中,廢鋼加入量按鐵水與廢鋼質(zhì)量比4.29~5.78:1。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的降低轉(zhuǎn)爐煉鋼成本的脫磷方法,其特征在于,步驟s4底吹過程中,氧氣流量為35000—45000nm3/h,供氧時(shí)間為12分30秒。

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的降低轉(zhuǎn)爐煉鋼成本的脫磷方法,其特征在于,步驟s4中,冶煉后期控制渣中成分含量為:終點(diǎn)渣堿度為2.4~4;feo為10%~29%;p2o5為2.8%~4.4%;mgo為7%~12%;cao為30%~42%;sio2為8%~14%;al2o3為1.2%~5.7%。

6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的降低轉(zhuǎn)爐煉鋼成本的脫磷方法,其特征在于,步驟s5中,出鋼時(shí)調(diào)控鋼液溫度為1600℃~1680℃;鋼液中成分含量:c含量為0.034~0.09%;si含量為0.001%;mn含量為0.035%~0.09%。

7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的降低轉(zhuǎn)爐煉鋼成本的脫磷方法,其特征在于,步驟s5中轉(zhuǎn)爐脫磷冶煉完成后,留定量渣在轉(zhuǎn)爐中,用于濺渣護(hù)爐。


技術(shù)總結(jié)
本發(fā)明公開了一種降低轉(zhuǎn)爐煉鋼成本的脫磷方法,屬于煉鋼技術(shù)領(lǐng)域;其包括:S1,對(duì)高爐鐵水進(jìn)行預(yù)處理;S2,將預(yù)熱后的廢鋼加入轉(zhuǎn)爐中,然后兌入預(yù)處理后的鐵水;S3,向爐內(nèi)加入磁選料和輔料;S4,全程底吹,攪拌,過程檢測(cè)并調(diào)整溫度,渣堿度,磷含量;S5,轉(zhuǎn)爐脫磷冶煉完成后,鋼水出鋼,倒渣。本發(fā)明通過調(diào)整冶煉參數(shù)、優(yōu)化爐渣成分及脫磷時(shí)機(jī),實(shí)現(xiàn)了在保證脫磷效果的前提下,顯著降低脫磷成本。

技術(shù)研發(fā)人員:周朝剛,王書桓,趙定國(guó),龔維,楊呤野,艾立群,李朝陽,薛月凱,閆占輝,李樹新,陳業(yè)雄,杜小樂
受保護(hù)的技術(shù)使用者:華北理工大學(xué)
技術(shù)研發(fā)日:
技術(shù)公布日:2025/5/8
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